轧制乳化废液源头减量案例

2019-09-22 09:07:11

一、轧制乳化液处置背景
在钢铁冷轧过程中,产生了大量的冷轧乳化液废水,目前委外处理轧制乳化液废水还是成本较高,帮助企业实现废液源头减量,实现中水回用可以节省大量的委外处置费用。
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二、低温真空蒸馏系统
•系统简介
针对冷轧轧制乳化液废水,威胜达为此专供出一种处理冷轧轧制乳化液废水装置,危废量可以减少90%,可以为企业节省巨额成本。
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威胜达低温真空蒸馏系统是一种利用热泵的真空蒸发器,全自动控制。最小处理量可做到200L/天,特别满足于小容量废水处理。真空保持约-96KPar,蒸发温度保持37℃左右。能源为电和压缩空气。
•工艺原理图
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•九大设备特点

→常温37度蒸发,出水水质好,不易结垢;
→蒸馏加热与制冷能量循环利用(处理每吨废水电费90-150KW);
→无需添加药品;
→原水水质浓度无要求;
→污染物质最大化浓缩(废弃物最小化);
→维护成本极低,无耗材;
→集成化设备(最小的占地设计);
→远程监控,自动运行,人员巡查;
→噪音小。


三、 案例分享
►案例一背景
客户由世界500强之一,主要研发和生产高精度铝合金板带箔,特别是三层及多层复合铝板带箔,为国内外汽车热交换器生产厂家提供铝合金板带箔材。
废液来源:高精度铝合金板带箔产品轧制乳化液废水;
处置方式: 中水回用,浓缩液委外处理。
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△现场安装图
•应用威胜达2000L/D蒸发器前后对比

 •年度委外处置量对比

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•年节约总成本约250万元

案例二背景
客户位于苏州,目前公司拥有原料纵剪机组、矫平机组、天然气有胆光亮炉等先进自动化控制设备,主要生产厚度0.2-3mm,宽度20-700mm,材质为304、304L、316L、J4、410、430等,产品标准为国标GB、美标ASTM等。
废液来源:轧制乳化液废液/清洗脱脂废水;
原处置量及方式:30T/月,中水回用,浓缩液委外处理。
•运行威胜达600L/D后
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△现场安装图
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△过滤前后水样对比图
•应用威胜达600L/D蒸发器前后对比
•年度委外处置量对比
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•年节约总成本约100万元

案例三背景
客户是江苏省高新技术企业,公司专业生产和销售高端钛带及钛焊管、不锈钢带及不锈钢焊管,镍基合金带及镍基合金管,以及其冷轧钢带和中厚板材等。
废液来源:不锈钢带产品加工乳化液废水、清洗脱脂废水;
原处置量及方式:30T/月,厂内堆积。
•安装威胜达600L/D后
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△现场安装图
•应用威胜达600L/D蒸发器前后对比
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•月节约总成本约10万元